
生产现场的清洁文明,是精益管理的直接体现。针对肟化反应器催化剂添加过程中机泵偶发的物料滴漏现象,以及由此导致的“反复污染、反复清理”被动局面,肟化一班跳出“就卫生抓卫生”的思维定式,将机泵泄漏治理与清洁文明整顿有机结合,推动现场管理从“事后打扫”向“源头管控”转变。
班组聚焦“为什么漏”这一核心问题,建立了“清理、分析、改进、固化”的闭环流程。首先对加剂泵及周边区域进行深度清洁,彻底清除长期积存的物料残留和油污,使设备恢复本色、地面重现光洁。在此基础上,制定并落实三项改进措施:及时更换机泵破损零件;将加剂泵密封纳入日常巡检重点,发现磨损立即申报更换;在负荷较高时段合理分配加剂作业,避免泵体长时间超工况运行。同时,将“设备表面无积料、地面无积液”列为交接班必检内容,形成闭环管理。
清洁文明建设重在持续改进。班组将以此次行动为样板,把类似问题多发、反复发生的设备纳入持续改进清单,逐项攻关、逐台达标,用持续改进的韧劲,不断提升清洁文明管理水平。